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酒精废水脱氮除磷工艺优化

发布时间:2023-11-1 16:05:48  法甲押注官网|中国有限公司

随着生态文明建设的不断推进,国家对水污染的管控不断深入,总氮、总磷指标纳入国家污染物管控范围。畜牧业、农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业等12类纳入总氮总磷排放重点行业,其中酒制造业涉及总氮、总磷2项指标。根据国家对总氮总磷指标监管政策要求,总氮总磷在线监测设备随之普及,总氮、总磷实现实时监管。如何保证外排废水总氮、总磷指标稳定达标,是重点行业企业环保管理的重点和难点,本文通过对酒精企业废水脱氮除磷工艺优化实例介绍,为同行业提供借鉴。

1、污水处理现状

1.1 进水水质和排水限值

某酒精厂以水稻原料生产酒精,酒精醪液部分经过板框压滤渣水分离形成清液,部分醪液经过卧螺离心机渣水分离形成清液,产生的清液部分进入污水处理系统,部分清液经五效蒸发后,其蒸发凝水进入污水处理系统。最终进入污水处理系统的废水约4500m3/d,由清液、蒸发凝水、工艺废水(设备清洗、除尘洗涤水、锅炉排水等)和生活废水组成,其水量占比约49%36%11%4%,综合废水指标如下。

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酒精综合废水进入污水系统的总氮200~500mg/L、总磷70~250mg/L,为确保外排废水总氮和总磷实时达标,控制指标必须低于排放限值。总氮外排标准50mg/L,月均值总氮应控制在40mg/L左右,总磷外排标准3mg/l,月均值总磷应控制在2mg/L左右,也就是说总氮去除率至少应控制在80%以上,总磷去除率至少应控制在97%以上,才能满足日常稳定达标排放要求。

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1.2  现有工艺及问题分析

进入污水处理站的综合废水经过水解酸化,IC厌氧、2AO好氧处理达标外排。现状是总排废水总氮、总磷的指标接近上限,且不稳定,现场监管难度大,超标风险高。经系统诊断分析,前期因没有总氮、总磷的实时监测数据,企业只侧重对COD和氨氮指标的控制,两级A/O系统各配备的三台回流泵为一开两备,回流液不足,导致反硝化效果不好,再就是一级缺氧池搅拌器损坏未修复,缺氧池底部因污泥沉积导致缺氧池有效容积降低,水力停留时间变短,这些因素严重影响脱氮除磷效率,导致总排出水总氮和总磷指标不稳定。

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2、脱氮除磷工艺优化

2.1 工艺优化措施

为提高脱氮除磷效率,对现有设备设施的运行进行优化,首先是对现有一级缺氧池进行清淤,安装新搅拌机,提高缺氧池有效容积,提高水力停留时间以及确保废水充分混合均匀,再就是将一级曝气池和二级曝气池的回流泵由一用两备改为两用一备,提高废水回流比,提高反硝化能力。

为确保系统能抗击更大负荷冲击,在现有设备设施优化的基础上,利用现场现有污水池,改造为一个池体容积约900m3的缺氧池和一个池体容积约650m3的曝气池,对二级好氧出水进一步脱氮除磷,确保出水总氮总磷持续稳定达标。

优化后工艺流程如下。

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2.2 优化后脱氮除磷效果

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系统优化前,总氮去除率约为78%,总磷去除率约96%。系统优化后,根据2019年全年月均值数据统计,总氮去除率93%,总磷去除率99%,分别提高了15%3%。总排废水总氮、总磷实现稳定达标排放。

3、结语

为保证酒精废水脱氮除磷效果持续稳定,需做好脱氮除磷系统日常运行维护工作。建议每年清理缺氧池和好氧曝气池池底沉积的污泥,定期维护缺氧池内的搅拌装置和曝气池的曝气装置,保证缺氧池的有效容积,确保水力停留时间满足要求,保证曝气池的溶解氧DO高于2mg/L,如出水总磷不能达到排放标准时,可采用化学除磷辅助手段,例如投加聚合硫酸铁药剂除磷。总之,只有持续加强管理,持续保持装置最佳运行效果以及根据不同生产负荷及时调整工艺控制指标,才能保证最佳脱氮除磷效果。(来源:广西中粮生物质能源有限公司)

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